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ZZ416A射芯机改进措施

内容作者:射芯机 发布时间:2019-03-11 16:08:13 浏览次数:0

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国内某厂使用ZZ416A 射芯机设备运行多年,缺乏管理,造成整机精度较差,主辅机合型精度低,噪声高,液压油泄露严重等问题。针对出现的问题,对设备做了以下变动改进,就和射芯机厂家铸成机械来了解下吧!

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(1)射芯机机座整体保留焊接组合块(组装正凸轮),检测精度达到出厂标准。

(2)型腔整体保留,更换新型排气板,使用寿命达 90 万型,优化射芯机排气系统,避免人工清理排气道,保证排气道畅通。

(3)正压板体加工改造成定位销上下可调,增加辅助缓冲气垫,加粗导向杆,改进滑杆支撑机构。以上工作目的是使正压板机构本身运行更平稳。

(4)正、反压板位置检测的编码器结构改成位移传感器结构,实现了准确无误的位置检测及反馈,实现闭环控制。

(5)反压板整体需要更换为整体框架形式(减少后期维护,精度高,刚性好),正支撑翻转结构,带反向压实的板体。

(6)射芯机构除加砂球阀更换外整体保留,增大加砂球阀直径,改进加砂阀结构。使加砂更流畅,加砂时间缩短,从而给球阀密封圈准备的充气、放气时间更长,增加了使用寿命。

(7)正压板动作油缸是不需要更换的(如果检测合格),反压板动作油缸需要加长 65 mm,提供反向压实行程。

(8)整个射芯机液压系统完全采用液压系统重新制作,保证了整机运行的精度、连续性、平稳性。进出阀管路均带有过滤器,延长液压阀在铸造车间的使用寿命,减少故障率。

(9)控制采用新的控制方式,保护及故障检测更更具体,更换为运算能力更强的 PLC。经过以上改造后,该设备于 2015 年 11 月投入使用,生产率达 400 型 / 时,精度高,节能等优点。表 1 为主机改造前与改造后废品率对比。

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实际使用证明,主机改造对射芯机的品质及效率有很大的提高。我厂目前大力推广老用户升级改造项目,实现企业双赢。

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